摘要:丝网印刷线在【zài】生【shēng】产过程中产生了间歇性串阻偏高【gāo】、效【xiào】率偏低的【de】现象,EL测试【shì】图像部【bù】分【fèn】区域呈现【xiàn】黑雾状,针对此问题从烧【shāo】结炉和【hé】丝网工艺【yì】2个方【fāng】面进行分析,解决了【le】该问题。

烧结是太阳能多晶电池片成为成【chéng】品的最后【hòu】一【yī】道关键工【gōng】序,其决定着太阳能多晶电池片的效率和合格率【lǜ】,而烧【shāo】结【jié】炉直接影响【xiǎng】着烧结工【gōng】艺的【de】成败。本文着【zhe】重分析【xī】研【yán】究【jiū】了由于烧结炉引起的【de】烧结EL不【bú】良现象。

1丝网印刷烧结工艺

烧结就是将印刷【shuā】了浆料【liào】的硅片经【jīng】过烘干排焦过【guò】程后,使浆料中【zhōng】的【de】大部分有机溶【róng】剂挥发,然后在高温下烧结【jié】成电池片【piàn】,最【zuì】终【zhōng】使电极【jí】和硅片本身形成欧姆接触【chù】,从而【ér】提高电池片【piàn】的开【kāi】路电【diàn】压和填充因【yīn】子这【zhè】2个关【guān】键因素参数,使电极的接触具有电阻特性,达到生产高转化效率【lǜ】电【diàn】池【chí】片的目的。烧结过程中有利【lì】于PECVD工艺所引入【rù】的-H向体内扩散,可以起到良好的体钝【dùn】化作用。烧结【jié】是一个【gè】扩散、流动【dòng】和物理化学【xué】反应综合作用【yòng】的过程。在【zài】印刷状况稳定的前【qián】提【tí】下,温区温度【dù】、气【qì】体流量、带速是【shì】烧结的3个关【guān】键参数[1-3]。

2太阳能多晶电池片烧结异常分析

丝网印刷段由于烧结【jié】炉外围【wéi】维【wéi】护不到位,间歇性【xìng】的【de】产生【shēng】串【chuàn】阻偏高【gāo】、效率偏低现象【xiàng】。在对【duì】效率低的电池【chí】片【piàn】进行EL测试后发现,EL图像部分区域呈现【xiàn】黑雾状(见图1、图2),此类现象主要是因【yīn】为烧结异常导致【zhì】的[4-5]。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

3分析方法
丝网印刷【shuā】烧结异【yì】常【cháng】现【xiàn】象主【zhǔ】要从设【shè】备和工艺2个方面来进行实【shí】验分析验证[6]。

3.1设备方面

设备方面主要从烧结炉排风和灯管2个方面考虑。

3.1.1烧结炉排风问题

对多晶【jīng】车间和单晶【jīng】车间烧结炉进行比对发现,多晶【jīng】产【chǎn】线烧结炉排风【fēng】较低,只有300m3/h左右,初步【bù】怀疑烧结排风较【jiào】低,导致烧结【jié】炉内部挥发的有【yǒu】机物排不出去【qù】,在烧【shāo】结炉内部积存,从【cóng】而【ér】使有机【jī】物与硅片接【jiē】触污染了电池片,导致烧【shāo】结异常、效率低。加强【qiáng】烧结【jié】炉有机【jī】溶【róng】剂的抽【chōu】排能力主要通过以下

几个方面进行:

1)动力车间提高有机排风风机频率;

2)清理【lǐ】HTO冷凝器过【guò】滤网,清【qīng】理【lǐ】FF文丘里系统,检查【chá】炉腔内部【bù】情况,如图3所示。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

3)对FF烧结区工艺气体补【bǔ】偿和冷却【què】区风扇转速【sù】进行调【diào】整,确【què】保炉腔内负【fù】压【yā】状态。

4)对5线和6线【xiàn】有机排风管道进【jìn】行【háng】改造,将5线【xiàn】和6线有机排风管道连接到【dào】丝【sī】网【wǎng】普通排【pái】风管道【dào】,7线、8线和9线不变。

针对【duì】以上几项对烧结炉进行处【chù】理后【hòu】,烧结炉有机排【pái】风【fēng】B102从【cóng】300m3/h增加到500m3/h,压差B112和B113从10Pa左右增加到20Pa左右【yòu】(如图4所示),极【jí】大地【dì】加【jiā】强了烧结炉的有机抽排【pái】能力。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

3.1.2烧结炉灯管老化问题

对效率低的电池片进行EL检测后发现,正向EL图【tú】像表【biǎo】面发【fā】黑【hēi】,怀疑灯管【guǎn】老【lǎo】化,达不到烧结温度要求【qiú】。

对5线、6线和8线烧结炉【lú】烧结区灯管【guǎn】进行了更【gèng】换,并对烧结区【qū】上【shàng】、下灯管的【de】功【gōng】率进行了【le】调整【zhěng】,将烧【shāo】结区灯管的trimtop/bottom从100%降低到70%,效率提【tí】升了0.03%左右。

3.2工艺方面

3.2.1电池表面污染

对【duì】效率低的电池进行【háng】EL检【jiǎn】测,发现【xiàn】有【yǒu】边缘或整【zhěng】面【miàn】发【fā】黑的现象,怀疑浆料污【wū】染或电池正面在生产过程中被与履带接【jiē】触的地方污染或烧【shāo】结炉内部有【yǒu】污染点与电池正面有接触【chù】,污染了电池片【piàn】。针对此问题,一方面,清【qīng】洗烘【hōng】干炉履带和机台传【chuán】送带,另一方面,打开烧结【jié】炉烘干【gàn】区【qū】和冷【lěng】却区炉腔,清理灰尘和碎片,保【bǎo】证烧结【jié】炉的洁净度【dù】。如图5所示。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

3.2.2烧结内部气流问题

多晶电池产线是双【shuāng】轨产线【xiàn】,在生产时发现有一条轨效率【lǜ】正【zhèng】常,另一条轨效率异常【cháng】的现象,或单轨【guǐ】生【shēng】产时【shí】正【zhèng】常【cháng】、双轨生产时异常的现象。初步怀疑烧结炉在【zài】双轨【guǐ】生产时烧【shāo】结【jié】炉内【nèi】部气流紊乱【luàn】,使烧结温度不稳定,导致烧【shāo】结异【yì】常、效率低【dī】。

针对烧结【jié】炉内部【bù】气流问题,主【zhǔ】要针【zhēn】对烧结炉烧结区【qū】的气路【lù】流量和烘干区的【de】新风量进行【háng】了调整。

1)烧结炉烧【shāo】结【jié】区的【de】气路流【liú】量调整,如图6所示【shì】。调整烧结炉烧结区气路流量(如【rú】图【tú】7),将【jiāng】Y323L/Y324R、Y326L/Y327R、Y329L/Y330R调【diào】整为50m/s~60m/s,将Y325/Y328调整【zhěng】为100m/s,调整方向为将烧结【jié】区左进气量要比【bǐ】右进【jìn】气【qì】量小10m/s。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

2)烘干区的新风量

烘干【gàn】区新风进【jìn】风量从160m3/h左右降低到100m3/h左右,如图8所示【shì】。

究竟是谁惹的祸?多晶电池片烧结异常分析

4结论

1)烧结炉有机排风B102从【cóng】300m3/h增加到500m3/h以上,压差B112和B113从10Pa左右【yòu】增【zēng】加到20Pa左右,极大地【dì】加强了【le】烧结炉的【de】有【yǒu】机抽排【pái】能力,并将【jiāng】B102、B112、和【hé】B113的【de】值进【jìn】行日常点检。

2)将烧结【jié】炉烧结区【qū】气路流【liú】量【liàng】Y323L/Y324R、Y326L/Y327R、Y329L/Y330R调整为50m/s~60m/s,将Y325/Y328调整为100m/s,调【diào】整【zhěng】方【fāng】向为将烧【shāo】结区左进气量要比【bǐ】右进气量小10m/s,有效地改善了烧结炉内部气流紊乱现【xiàn】象。

3)烘干【gàn】区新风进【jìn】量从【cóng】160m3/h左【zuǒ】右降低【dī】到100m3/h左右。

4)对5线【xiàn】、6线和8线烧结炉【lú】烧结区【qū】灯管【guǎn】进行了【le】更【gèng】换,并对【duì】烧【shāo】结区上下灯管的功率进行了调【diào】整【zhěng】,将烧结区灯【dēng】管的trimtop/bottom从【cóng】100%降低到【dào】70%,效率提升了0.03%左右。

5总结

通过对烧结炉设备工艺的改【gǎi】进(包【bāo】括排风、灯管、内【nèi】部气流等方【fāng】面),保证【zhèng】了烧结炉温区温度、气体流量等关键参数的【de】稳定性,从而提高了烧【shāo】结炉工艺稳定性,消【xiāo】除烧【shāo】结【jié】异常【cháng】现象【xiàng】,使产线效率和产量【liàng】恢复到【dào】正常水【shuǐ】平。

参考文献:

[1]Glunz S,Schneiderlochner E,Kray D,et al.Laser 2firedcontact silicon solar cells on p2and n2substrates[C].Paris:19th European Photovolatic SO2 Lar EnergyConference,2004.

[2]Jerome Moyerl,张伟铭,韩晶肄.高效无铅太【tài】阳能电池背银浆料的研究[C].常【cháng】州:第十【shí】届中国太阳能光会议,2008:132.

[3]Cole A,Roberts S,Bruton T,et al.Optimisation of thefront contact for low to medium concentrations in LGBC silicon solar cells[C].Shanghai:Techniccal Digestof 15th International Photorolatic Science and Engineering

 Conference,2005.

[4]刘恩【ēn】科,朱秉升,罗晋生,等.半导体物理学[M].北京:国防工业出版【bǎn】社【shè】,2004:120-128.

[5]任驹【jū】,郭文阁【gé】,郑建【jiàn】邦.基于【yú】P2N结的太阳电池伏安【ān】特性的分【fèn】析与模【mó】拟[J].光子【zǐ】学报,2006,35(2):171-174.

[6]Adelmo O.New method to ext ract the model parameters of solar cells f rom the explicit illuminated I2Vcharacteristics[J].Solar Energy Materials & SolarCells,2006,90:3522361.

赵丽敏 张雁东

山西潞安太阳能科技有限责任公司

山西化工

来源:摩尔光伏